TR编码器CEV582M-60444新一代传承
南京惠言达电气有限公司成立于2019年,座落在南京六合市商圈。9年备件销售积累,公司主要经营欧、美等国的阀门、过滤设备、编码器、传感器、仪器仪表、及各种自动化产品,公司全力贯彻“以质优价廉的产品和完善到位的技术服务客户”的经营宗旨,服务于国内的流体控制和自动化控制领域。节省了中间环节的流转费用,能够把更优惠的价格提供给用户。通过发展我司已经自动化设备和备件供应商,主营产品广泛应用于冶金、造纸、矿山、石化、能源、集装箱码头、汽车、水利、市政工程及环保以及各类军事、航空航天、科研等领域。
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德国TR:TR值编码器(CE-65,ZE-65,ZE,ZL,CE,MG,ZH,CH系列):TR编码器CE100M 100-01169 100-00960 、TR编码器CE65M 110-02521、110-01542,110-01639,110-00636,
110-00390,100-01102,100-01472、110-01460,TR编码器HE65M 205-00322,TR编码器 CDV115M 173-00002,TR编码器ZE115M Art.nr:173-00001、ZE115M Art.nr:173-00002,
TR编码器CE58M 582-00013;TR增量式编码器((IE-35、40、58,IH-20、58,IH-76-0500、76-0503,IH-120系列);TR高精度线性测量系列(LT-PI,LT-S);TR直线型值位移
传感器(LP-38,LA-79,LA-41-K,LA-42,LA-66K,LP-65,LA-66;LA-80):TR位移传感器 LA66K 312-01472、312-01331、312-00934、312-01596;TR配拉线盒式编码器系列
(SLG系列);TR雷射激光测距仪(LE100,LE200系列)及接口匹配模块和相关联轴器等附件。
CEV-65-M SSI CE-100-M SSI
ZH-80-M SSI (hollow shaft) ZH-81-M SSI/ISI (hollow shaft)
HE-65-M SSI HE-100-M SSI CE-65-S SSI HE-65-S SSI
CEV-58-M SSI CES-58-M SSI CEH-58-M SSI CEK-58-M SSI
HE-100-S SSI CEV-58-S SSI CES-58-S SSI CEH-58-S SSI
XE-65-M SSI+INC XE-65-M SSI+SIN/COS CEK-58-S SSI LA-41-K SSI
LA-42-H SSI LA-46 SSI LA-65-H SSI LA-66-K SSI
LA-80 SSI CEV-65-M SSI LP-38 SSI LP-46 SSI LMP 30
LE-200 SSI LE-10 SSI BE-90 (10 km, SSI) LT-XXX-S SSI
LT-XXX-PI SSI PU-20 TR-VCE-TI-D-0030
TR-VCE-TI-GB-0030 TR-VCE-TI-D-0210 TR-VCE-TI-GB-0210
TR-VCE-TI-D-0260 TR-VCE-TI-GB-0260 CEV58S-SSI-1-D-1
CEV58S-SSI-1-GB-1 CES58S-SSI-1-D-1 CES58S-SSI-1-GB-1
CEH58S-SSI-1-D-1 CEH58S-SSI-1-GB-1 CEK58S-SSI-1-D-1
CEK58S-SSI-1-GB-1 CEV65M-SSI-1-D-1 CEV65M-SSI-1-GB-1
TR-VCE-TI-D-0400 TR-VCE-TI-GB-0400 TR-VCE-TI-D-3000
TR-VCE-TI-GB-3000 TR-VCE-TI-D-3009 TR-VCE-TI-GB-3009
TR-VCE-TI-D-0480 TR-VCE-TI-GB-0480 TR-VCE-TI-D-0530
R-VCE-TI-GB-0530 CEV58M-SSI-1-D-1 CEV58M-SSI-1-GB-1
CES58M-SSI-1-D-1 CES58M-SSI-1-GB-1 CEH58M-SSI-1-D-1
CEH58M-SSI-1-GB-1 CEK58M-SSI-1-D-1 CEK58M-SSI-1-GB-1
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TR-VLA-TI-D-0412 TR-VLA-TI-D-0510 TR-VLA-TI-GB-0510
TR-VLA-TI-D-0060 TR-VLA-TI-GB-0060 TR-VLA-TI-D-0150
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TR-VLA-TI-D-0712 TR-VLA-TI-D-1011 TR-VLA-TI-GB-1011
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TR-ELE-BA-GB-0006 TR-ELE-TI-D-0007 490-00418
TR-ELE-TI-GB-0007 TR-VLE-TI-D-0001 TR-E-BA-D-0024
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TR-VLT-TI-GB-0300 TR-E-BA-GB-0007 TR-VAK-TI-D-0070
TR-VAK-TI-GB-0070 TR-E-BA-D-0011 TR-E-BA-GB-0011 TR-E-BA-D-0007
490-00416 490-00417 TR-E-BA-D-0024 TR-E-BA-GB-0024 TR-E-BA-D-0025
炼铁高炉的热风炉是蓄热式炉型,在蓄热过程中排放出的烟气温度有时可高达400℃,用这部分烟气去加热燃烧所需的助燃空气,不仅可以节省燃料,更重要的是可提高蓄热炉的炉顶温度,从而可使入炼铁炉的热风温度升高,热风温度升高可使炼铁焦比下降,一般情况下,温度在1000℃以上的热风每提高100℃,每t铁所耗焦炭可节约15kg。我国一台高炉热风炉热管空气预热器于1982年在马鞍山一炼铁厂正式投用。使用后*,燃料煤气耗量减少了4%,另由于使用热管空气预热器后入炉热风温度升高,结果使每t铁的焦炭耗量减少了10kg,当年即可收回全部投资。
经过近10年的发展,20世纪90年代,此技术已趋于完善,目前国内许多大型钢铁企业都采用了这一技术,大换热量已达20000kW,由于容量大,且多为双预热(同时预热空气和煤气),因之都采用分离式的热管空气预热器。图为某钢铁公司高炉热风炉余热回收的流程及其参数。从热风炉排出的烟气(250℃)通过分离式热管换热器的加热段降145℃,由烟囱排入大气。分离式热管换热器的冷却段由两部分组成,一部分加热助燃空气,另一部分则加热燃料煤气,这种双预热系统使燃料煤气和助燃空气同时被加热到130℃以上入炉燃烧,大大提高了燃烧效率。
运行表明:该炉的热风温度比过去不采用此项技术前的热风温度提高了42.4℃,这样使每t铁的焦炭耗量节约了6.36kg。1993年6月份,该高炉产铁184787t,共节约焦炭1175t。约合人民币43万元/月,同时煤气的消耗量也有所下降,按热值计节约8648.3kg/月,约合人民币10.2万元/月。
二、烧结机的余热回收
冶金烧结工序能耗较高,约占钢铁冶金总能耗的10%~12%,根据冶金行业对部分烧结厂的热平衡测定,一般烧结厂的总能耗达250~300GJ/t,烧结热效率仅50%左右,余热量很大。如何合理有效地开发和利用烧结矿余热,一直是国内外烧结工作者所关注的课题。
经过十多年的不断研制与推广,从24~300m2的烧结机,回收的余热可产生0.5~1.6MPa的蒸汽3~20t/h,所产生的蒸汽可直接用于拌料,使给料温度大大提高,从而提高产率4~5%,并使每吨的动力消耗下降0.5kW•h。经测定计算一台75m2的烧结机回收此项余热的经济效果可达70万元/年。一般情况下设备投资在8个月可以回收,系统全部投资回收不超过14个月。
TR-E-BA-GB-0025 TR-E-TI-D-0018 TR-E-TI-GB-0018 TR-ECE-BA-GB-0023
TR-ECE-TI-D-0002 TR-ECE-TI-GB-0002 TR-ECE-TI-D-0054
TR-ECE-TI-GB-0054 TR-ECE-BA-D-0007 TR_ECE-BA-GB-0007 TR-ECE-TI-D-0015
TR-ECE-TI-GB-0015 TR-ECE-TI-D-0001 TR-ELA-TI-D-0001 TR-ELE-BA-D-0004
TR-E-TI-D-0016TR-E-TI-GB-0016 TR-ELA-TI-GB-0035 TR-ECE-BA-D-0014
TR-ECE-BA-GB-0014 TR-ELA-TI-D-0003 TR-ELA-TI-GB-0003 TR-ELA-TI-D-0040
TR-ELA-TI-GB-0040 TR-ECE-TI-GB-0021 TR-ECE-BA-D-0009 TR-ECE-BA-GB-0009
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TR-ECE-TI-D-0041 TR-ECE-TI-GB-0041 CEV58M-AS-1-D-1 CEV58M-AS-1-GB-1 CEV58M-CO-1-D-1
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CEK58M-DN-1-GB-1 CEK58M-PB-1-D-1 CEK58M-PB-1-GB-1 CEK58M-SSI-1-D-1 CEK58M-SSI-1-GB-1
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TR编码器CEV582M-60444新一代传承
TR编码器CEV582M-60444新一代传承
炼铁高炉的热风炉是蓄热式炉型,在蓄热过程中排放出的烟气温度有时可高达400℃,用这部分烟气去加热燃烧所需的助燃空气,不仅可以节省燃料,更重要的是可提高蓄热炉的炉顶温度,从而可使入炼铁炉的热风温度升高,热风温度升高可使炼铁焦比下降,一般情况下,温度在1000℃以上的热风每提高100℃,每t铁所耗焦炭可节约15kg。我国一台高炉热风炉热管空气预热器于1982年在马鞍山一炼铁厂正式投用。使用后*,燃料煤气耗量减少了4%,另由于使用热管空气预热器后入炉热风温度升高,结果使每t铁的焦炭耗量减少了10kg,当年即可收回全部投资。
经过近10年的发展,20世纪90年代,此技术已趋于完善,目前国内许多大型钢铁企业都采用了这一技术,大换热量已达20000kW,由于容量大,且多为双预热(同时预热空气和煤气),因之都采用分离式的热管空气预热器。图为某钢铁公司高炉热风炉余热回收的流程及其参数。从热风炉排出的烟气(250℃)通过分离式热管换热器的加热段降145℃,由烟囱排入大气。分离式热管换热器的冷却段由两部分组成,一部分加热助燃空气,另一部分则加热燃料煤气,这种双预热系统使燃料煤气和助燃空气同时被加热到130℃以上入炉燃烧,大大提高了燃烧效率。
运行表明:该炉的热风温度比过去不采用此项技术前的热风温度提高了42.4℃,这样使每t铁的焦炭耗量节约了6.36kg。1993年6月份,该高炉产铁184787t,共节约焦炭1175t。约合人民币43万元/月,同时煤气的消耗量也有所下降,按热值计节约8648.3kg/月,约合人民币10.2万元/月。
二、烧结机的余热回收
冶金烧结工序能耗较高,约占钢铁冶金总能耗的10%~12%,根据冶金行业对部分烧结厂的热平衡测定,一般烧结厂的总能耗达250~300GJ/t,烧结热效率仅50%左右,余热量很大。如何合理有效地开发和利用烧结矿余热,一直是国内外烧结工作者所关注的课题。
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